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江南工(gōng)業(yè)集團航天座椅緩衝器生產試驗紀實(shí)

10月16日(rì),神舟十三號載人飛船發射取得圓滿(mǎn)成功,並完成載人飛船與空間站組合體自主(zhǔ)快速交(jiāo)會(huì)對接工作。中國兵器江南工業(yè)集團生產製造的(de)航天座椅緩衝器,將在繼“神五”至“神十二”之後,再(zài)次(cì)保障航天員返(fǎn)回地球時的著陸安全。

江(jiāng)南工業集團從1994年開(kāi)始研發、承(chéng)製航天座椅緩衝器,這是神舟號係列飛船返(fǎn)回(huí)艙中(zhōng)的(de)重要設施。在返回艙即(jí)將著陸時,座椅緩衝器將發揮作用,減緩巨(jù)大(dà)的(de)瞬間衝力,從而保障航天(tiān)員的生命安全。

2017年(nián),公(gōng)司接到(dào)一批航天座椅緩衝器生產任(rèn)務,立即召開董事會擴大會議和(hé)專題布(bù)置會,擬定了具體實(shí)施方(fāng)案和(hé)責(zé)任人(rén)。公司(sī)領導高度重視,實(shí)行公司(sī)直接管理(lǐ),生(shēng)產(chǎn)管理(lǐ)部組織協調,數(shù)控加(jiā)工分(fēn)廠具(jù)體(tǐ)實施,六分廠、精密公司(sī)協助生(shēng)產,各單位(wèi)緊密配合(hé)。曆經一(yī)年多時間,公(gōng)司圓滿完成(chéng)了工藝評審、機械加(jiā)工(gōng)、熱表處理(lǐ)、產品裝配、檢測試驗等各項工(gōng)作,按計劃節點及時交付產品,得到(dào)了航天五院的認可(kě)。

整個研(yán)製生產過程中(zhōng),並不是一(yī)帆(fān)風順,背後的(de)坎坷故事耐人尋味(wèi)。

攻克(kè)從傳統製造到數(shù)字製造(zào)的(de)轉(zhuǎn)型難題

機加(jiā)部件(jiàn)生產可(kě)謂是困難重重,以前負責生產的(de)原力(lì)德公司(sī)部分產能(néng)轉移到(dào)精密分(fēn)公(gōng)司(sī),存在(zài)設備自(zì)動化(huà)加工(gōng)能(néng)力不(bù)強、生(shēng)產(chǎn)效(xiào)率不高等情況。公(gōng)司董事會(huì)決定,將機加、裝配任(rèn)務調整至數控(kòng)加工(gōng)分廠,據此,生(shēng)產管理部重新(xīn)進行了生產布點。數(shù)控(kòng)加工分(fēn)廠安排彭小(xiǎo)彥、馬鳴石、趙宇方、賀鵬等多(duō)名高級技(jì)師進行部件(jiàn)機加生產和裝配。

剛開(kāi)始機(jī)加(jiā)生產就遇到難題,以前加工活塞杆內孔是使(shǐ)用(yòng)普通車床鏜削加(jiā)工,加工一件(jiàn)需要20個小時,影響生產進度。公(gōng)司首席專家、數控(kòng)加工(gōng)分廠技術室劉國棟主(zhǔ)任提出(chū)采用臥式(shì)加(jiā)工中(zhōng)心(xīn)運(yùn)用槍鑽新(xīn)工藝。公司技(jì)能帶頭人(rén)趙宇方(fāng)熟練地(dì)操作著機床(chuáng),整個加工過程非常順利,但是在用槍鑽加工完(wán)後他發現內表麵存(cún)在(zài)加工波紋,這肯定不符合(hé)產品質(zhì)量要求(qiú)。於是他(tā)和在一旁的劉國棟進行討論,劉國(guó)棟分析可(kě)能(néng)是退刀時刀速過快導致刀(dāo)具擺動幅度過大(dà)刮傷內壁。趙宇方在退刀時停止主軸反(fǎn)轉,再用(yòng)手搖輪控(kòng)製刀(dāo)具進行手動緩慢退刀(dāo),內表(biǎo)麵加(jiā)工波紋的問題終於得到解決。

說起裝配,最難的莫過於過盈裝配。需要合(hé)裝的上(shàng)接頭外徑比卡(kǎ)環的(de)內孔還大,賀鵬就(jiù)遇到了這種頭疼的難題。按(àn)照(zhào)以(yǐ)前的(de)裝配方法,通過熱脹冷(lěng)縮的(de)原理(lǐ),將上(shàng)接頭放入(rù)冷凍箱裏降到10-15℃,將卡(kǎ)環放入箱式(shì)電爐中(zhōng)加熱至180℃,保溫時間到後,拿出(chū)部件利用(yòng)工裝進行裝配。這一(yī)次,他(tā)們用了較大(dà)壓力(lì)才完成(chéng)配合,這明顯不(bù)符合裝配要求(qiú),隻能進行(xíng)技(jì)術攻(gōng)關。賀鵬通過與工藝人(rén)員溝通後,決定從調整加(jiā)熱溫度著手(shǒu),保溫溫度10℃一(yī)次(cì)的往上加,當卡(kǎ)環加溫到(dào)230℃時,上(shàng)接頭才能順暢地裝入到(dào)卡環(huán)中(zhōng),攻關成功,同時進一步細化了部件(jiàn)裝配工藝。

走好產品試驗的“坎坷路”

從2018年(nián)6月13日(rì)起,生(shēng)產(chǎn)管(guǎn)理部組織(zhī)各(gè)單位召(zhào)開航天座椅緩衝器首次生產協調會(huì)到2018年10月28日(rì)為止,公司圓滿(mǎn)完(wán)成(chéng)了生(shēng)產裝配任務(wù)。在這四個多(duō)月時間裏,通過大家共(gòng)同努力終於將產品(pǐn)製作(zuò)成(chéng)功(gōng),送至航天(tiān)五院進行鑒定試驗。從此刻開(kāi)始,麵對的(de)挑戰才真正(zhèng)來臨。

前期的檢測過程都比(bǐ)較順利(lì),但是到產品檢漏時,出(chū)現了(le)漏率過高的情況。丁(dīng)洵建議按(àn)照密封圈、下(xià)位機(jī)構、上(shàng)位(wèi)機構(gòu)從簡到(dào)難的(de)拆裝方(fāng)案進行排查。將第一(yī)件產品(pǐn)密封圈更換後進行試驗,問題居然迎刃(rèn)而解,正當大家以為攻關成功時,第五件(jiàn)產(chǎn)品(pǐn)又出現漏氣,並且更(gèng)換密封圈後問題依然存(cún)在(zài)。這時賀鵬在(zài)拆(chāi)裝過程中,發(fā)現(xiàn)密封圈有細微劃痕,他(tā)分(fēn)析(xī)可能在安裝密封圈時遭到(dào)外(wài)沿邊角(jiǎo)挫傷,於是他(tā)提出將特種潤滑脂塗抹在(zài)密封圈上,將密封圈輕輕滑到下(xià)位鎖舌槽內,保(bǎo)證(zhèng)密封圈不(bù)被挫傷。這時劉虹提出可(kě)以使用(yòng)備用的(de)下位鎖舌進行(xíng)更(gèng)換,試一(yī)試新部件,看看情況。結果(guǒ)喜人(rén),第五(wǔ)件產(chǎn)品漏氣問題解決後,檢漏試驗一(yī)直到最後一(yī)件(jiàn)都沒有(yǒu)再(zài)出現問題。

完成檢漏試驗緊接著就是振動試驗,就在(zài)試驗的(de)過程中,大屏幕顯示振動曲(qǔ)線圖出現(xiàn)異常。為了排除裝配同軸度不符合要求(qiú),檢驗試驗中心數(shù)檢室一班副班長郭捷打電話回廠讓同(tóng)事(shì)翻查記錄,但(dàn)是並未發(fā)現異常。數控加(jiā)工分(fēn)廠生(shēng)產室主任郭雲(yún)彪分(fēn)析(xī)產品(pǐn)在振動台(tái)上未裝正(zhèng),也可(kě)能(néng)出現(xiàn)該問題。於是,崔先華將振動台上的船盤拆下來後,發現產品接觸船盤有蹭傷,他們將蹭傷位置進行打磨拋光(guāng)後,重新將產(chǎn)品對準裝好在(zài)工裝上(shàng)。檢驗試驗中心技術室副主任(rèn)喻春前向航天五(wǔ)院技術人員提出建議,希望更換他們檢測設備上的船盤。試驗再(zài)次(cì)啟動,振動曲線圖恢複了正(zhèng)常。
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